复合软管注肩自动化生产线系统设计与应用OA
针对传统滑板式液压注肩设备存在人工上管效率低、合模缝质量缺陷及难以满足医药包装GMP合规性要求等问题,基于工业机器人和PLC控制设计了异型复合软管注肩自动化生产线系统。该系统采用振动盘与多段式螺旋轨道结合的气动理管机构实现软管高效整理与姿态初定位,效率达100件/min;引入高分辨率CCD视觉系统和Halcon算法,实现软管头部特征与注塑模具的亚像素级对中标定;基于西门子S7-1200 PLC构建主控制器,通过PROFINET总线集成多台工业机器人完成软管抓取、定位、插入芯棒及下料等协同作业,并采用时间片轮转调度算法优化多任务执行序列;开发了融合故障诊断与生产数据实时监控功能的人机交互界面。工业测试结果表明,相比传统人工操作产线,该系统单班8 h产能从800件提升至1200件,产品合格率提升至97.5%,注肩位置偏差导致的废品率降至0.8%以下,年均节约人力成本60万元,减少操作工3人/线。该方案有效解决了异型软管注肩生产的高精度、高效率与高合规性要求,为日化和医药包装行业的智能化升级提供了可复制的工程案例。
王玉;刘宏泉
常州纺织服装职业技术学院智能制造学院,江苏常州213164 江苏省碳纤维先进材料智能制造工程技术研究开发中心,江苏常州213164常州纺织服装职业技术学院智能制造学院,江苏常州213164
通用工业技术
复合软管注肩工业机器人视觉定位精度S7-1200 PLC智能制造自动化生产线
《机电工程技术》 2026 (9)
P.119-122,182,5
2023年度江苏省机电职业教育行业指导委员会教育科研课题(JSJD202317)中国机械工业教育协会2024年度产教科融合立项项目(ZJJX24CY032)常州纺织服装职业技术学院2023年度校学术基金(应用技术类)(CFK202302)。
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